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但仅仅从工艺配料入手,没有绝对性的突破。因为,该厂目前的处理能力已经达到上限,存在很多受制因素。从哪突破,如何突破?
这几乎成了该厂厂长赵体茂的心病。为了研究这个突破,他一有时间就翻书、上网查资料;遇见相关的技术领导就请教、讨论想办法;每次经过炉前,主动把自己的想法和疑惑,和一线操作工分享。
功夫不负有心人,赵体茂终于从氧气、天然气、氮气身上总结出了加快物料反应的原理;从缩短炉时间、连续放渣等方面创新工艺流程,降低渣线,进一步加大物料处理量,并取得了意想不到却又来之不易的好成绩,前半年累计投用效益矿超计划5359吨。
当记者问及他是如何打破这个困惑豫光多年的瓶颈,如何取得今天的成绩时,赵体茂有了十分肯定地回答:“创新在于观念,创新才能创效。
上半年,直接炼铅厂继续执行缩短炉时新工艺,使原制约系统处理量的还原炉进渣量大的问题得到一定缓解,渣线降低后,操作安全性有了较大提高,处理量有了提升空间。
如今的生产工艺已经改6炉为7炉,根据物料反应时间,再增加炉时已是不可能,唯一可行的就是实现氧化炉、还原炉连续放铅、放渣,保证渣线高度的同时,提高处理量。若此项工艺技术得到突破将是炼铅工艺的一次飞跃。
心动不如行动,今年3月份开始,炼铝厂技术人员积极探索,动手在氧化炉放渣口用耐火砖砌筑起一个小前床,开始了第一次试验,由于渣粘、渣槽平缓流动性差等原因,第一次试验在三个小时候后宣告结束。通过对该次实验的总结及修正之后,在6月份氧化炉停炉检修之前又进行了一次实验,并获得了关键的数据及经验。现在,他们已经却对整个试验流程的砌筑方法,工艺、设备配套方案进一步明确了思路。
今天,直接炼铅厂的大修工作已经接近尾声,满载智慧和汗水的他们,将继续主动创新,在做好自己的同时,一步步提高企业的核心竞争力。
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