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山东新矿集团新阳能源节电管理创出新水平
[发布时间:2015-06-14 22:49:32 点击率:]

  今年以来,山东能源新矿集团新阳能源按照集团公司“治亏创效”行动的总体安排和部署,牢固树立“节能没有休止符,降本永远在路上”的理念,按照“符合现实的基础上敢于想;风险可控的前提下勇于试;成本允许的范围内勤于做”的思路,通过技术创新、系统挖潜和管理提升等手段,实现了半年时间完成“ 2015年比2013年同比节电1000万元”目标任务。

  以“增、控、减”为途径,着力推进压风系统改造,实现减压供风。围绕“如何既能降低压力、减少损耗,又能保证末端供风压力充足,不影响生产”进行深入研究,重点对系统管路进行改造。根据“风包蓄风”原理,通过增大管路内径,将西翼回风大巷至四采区1100米压风管路内径由100mm扩增至200mm,有效增加了备用风量,降低了风流阻力。同时,安装了26处“井下自动疏水装置”,有效解决了管内积水造成的截面减小、阻力增大等问题。通过不断优化,压风系统实现了从地面到井下最远迎头压力损失不超0.05Mpa。2014年矿井压风电费同比节约56万元;今年1-4月份电费支出同比节约22万元。

  以“恒、高、效”为核心,深入推进排水方式创新,实现节能高效。通过采取“恒定-最高水位”排水模式。充分利用井下三个水仓容积大、可互补的优势,通过采取“一个保持安全备用、一个动态蓄水排水、一个持续最高水位”的方式,在符合规程规定的前提下,实现中央泵房始终有一台水泵保持5.1米。“恒定-最高水位”排水,进一步减少了水泵的开启台数和时间,降低了水泵吸水高度,提高了排水效率。应用“新型高效自平衡”水泵,有效解决了传统水泵由于轴的窜动导致平衡盘磨损、漏损等问题。更换自平衡水泵以后,泵效由79%提高到84%,吨水百米电耗降低0.011kwh。

  以“降、堵、调”为手段,科学推进通风系统调整,实现降阻通风。通过对三、四采区通风系统及时调整,进行分区通风;对矿井高阻点回风巷道堆积物料进行重点排查清理,降低通风阻力;封闭西轨、西回等4条联络巷,封闭一采区、二采区闲置巷道降低无效配风量。不断科学推进创新想法向创新成果的转换,在完成通风系统调整的基础上,两次对风机叶片角度进行了调整试验,通过调整,使矿井负压下降1010Pa,降幅36.7%,大大降低了通风机负荷和内外部漏风率。2014年,全矿通风电费支出同比节约39万元;今年1-4月份通风电费支出同比节约33万元。

  以“满、低、少”为目标,全面推进主运系统优化,实现经济运转。充分利用井下煤仓多的条件,使二采区的两个仓能联合使用、中央煤仓和中央掘进仓联合使用,进而保证采区煤仓和中央煤仓“放仓时有量,灌仓时有空间”,实现采区和大巷6部皮带满负荷运行,有效降低了运行电费。对皮带机头、机尾、托辊等影响运行效率的重要部位进行了全方位改造,通过更换“悬空式挡煤皮子”、“水冲式清扫器”、“缓冲床”、托辊“换一调二“等措施,降低皮带运行中阻力,实现了电耗和物耗的同步降低。在大巷主运皮带采取“双机启动、单机运行”模式,降低运行负荷32kw;迎头皮带采用“集中出矸”方式,每天开启次数平均减少14次,运行时间减少2小时。2014年,通过对主运系统优化,全年电费实际发生同比节约58万元;今年1-4月主运系统电费同比节约18万元。