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宏力新型建材厂由兖州煤业公司投资建设,由鲍店矿管理,会计核算纳入鲍店矿生产成本考核。2007年8月6日建成投产以来,这个厂安置职工子女143名,受国家能源政策变化导致市场萎缩、职工工资连年增长等因素影响,一直没有盈利。截至2013年上半年,这个厂累计亏损8700多万元,一定程度上削减了鲍店矿的整体盈利水平。这个厂利用矿井采掘生产过程中产生的煤矸石为原料生产砌块砖,投产以来,每年消化利用煤矸石近30万吨,节约占用耕地20亩,曾获得“山东省环保节能墙材20强企业”等多种荣誉,至今仍然是受国家能源、环保政策支持的产业。建厂时,国家相关部门出台两项政策:一是煤矿排矸石一吨收取0.5元费用,二是为保护耕地禁止建筑企业使用实心粘土砖。可是,6年来,这两项政策没有得到有效执行,导致这个厂矸石砖虽然质量过硬,却一直没有打开市场。
“在减少排矸费用、促进节能环保、安排职工子女就业等方面,砖厂还是产生过积极作用的。今年10月,兖矿下发《关于亏损企业治理的实施意见》,要求将包括宏力新型建材厂在内的4家煤业公司所属企业在年内关停。为保证鲍店矿持续发展、高效运行,我们才下定决心彻底去除这块‘赘肉’。”鲍店矿党委副书记张守田这样定位砖厂关停的目的意义。
动手术、去赘肉实现“瘦身”是目的,练内功、强筋骨才是“健体”的根本。对洗煤厂实施扩容技改,进一步提升洗煤厂的“聚宝盆”效应,增强创效增盈能力,是鲍店矿深化改革的又一力举。
按照集团公司建立选煤管理中心的部署,鲍店矿牢固树立洗煤厂“实现原煤全入洗、全重介、全分选”的理念,与相关负责人签订军令状:到明年6月底,洗煤厂实施三项技改,全面完成“洗煤厂创效能力提升三分之一”的目标。
技改措施之一:拆除三台跳汰机,在原有两台重介选煤系统基础上,增加一台重介系统,使重介选煤能力由400万吨增加到600万吨,令精煤产出率提升8%至10%。技改措施之二:增建5台浮选机,每年从煤泥中多回收0.5毫米以下粒级的精煤40万吨,让原来当成煤泥每吨200多元卖出的小颗粒精煤,卖出了每吨近千元的精煤价格。技改措施之三:增建一台浓缩机、两台压滤机,一方面提升煤泥产出率,一方面满足600万吨“原煤全入洗”的要求,进一步提升洗煤厂创效能力。目前,这些技改措施正在高效推进。
(陈伟 杜本珍 扈志勇)
记者感言
要“面子”不如要“里子”
用煤矸石造砖,作为发展循环经济的举措,曾经,并仍然是国家能源、环保政策支持的产业方向。然而,当市场不给力、亏损难遏制的时候,这种带着“环保节能”光环的“面子”企业,就不能再“苟延残喘”了!
为什么?一句话:要“面子”,不如要“里子”!因为,无论何时,作为企业,追求“效益最大化”,当是永远秉持的信条——不讲效益,企业还有存在的必要吗?!
如果说,关停砖厂是“动外科手术”,那么,扩容提升洗煤厂“聚宝盆”创效能力,则是鲍店矿“练内功强筋骨”的力举。关停砖厂,人往哪里去、厂内设备如何处置、消化煤矸石还有啥办法?扩建选煤系统,资金如何筹、配套设施如何完善?这些,都是鲍店矿下一步亟需解决的问题。
正因如此,鲍店矿的这种举措,才更体现了“壮士断腕”的勇气。在深化改革的当前,这种举措,无疑,更值得称道。
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